从中科院大连化学物理研究所获悉,该所节能与环境部大气污染物催化净化研究组开发的高效蜂窝状SCR脱硝催化剂,在宁夏一家能源企业进行800 m3/h焦炉烟气脱硝工业侧线实验成功,验证了SCR方法及该类型催化剂用于焦炉烟气脱硝工程的可行性,为今后焦炉烟气SCR高效脱硝工程实施奠定了技术基础。
我国是焦炭主要生产国,焦化行业作为传统高耗能、高污染、资源性行业,其炼焦生产过程会产生严重环境污染。为进一步降低焦化行业污染物排放水平,环境保护部于2012年6月发布了《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012),要求新建焦化装置自2012年10月1日起、现有焦化装置在2015年1月1日前,焦炉烟气中排放的氮氧化物含量<500 mg/m3,重点地区要求烟气中排放的氮氧化物含量<150 mg/m3。
宁夏这家能源企业有8台焦炉,焦炉烟气中氮氧化物含量在900~1200 mg/m3,大大超过国家排放标准,对焦炉烟气脱硝有着迫切的技术需求。2013年11月22日,该企业组织专家对焦炉烟气脱硝技术路线进行了论证,专家组提出了SCR法烟气脱硝的技术路线。但考虑到适用于焦炉烟气的SCR脱硝催化剂在国内尚没有行业应用的先例,催化剂和工艺方案选择难度较大,专家组建议应根据焦炉加热系统的特定条件和焦炉烟气温度的特点,对催化剂的选用进行现场侧线验证。
大连化物所于今年2月与该企业签订技术协议,共同进行焦炉烟气脱硝侧线实验。实验从4月7日开始至5月29日结束,累计进行约1200 h。实验期间反应空速为8000 h-1,反应器入口温度为260~300 ℃,脱硝率基本稳定在98%~99%,反应器尾气出口氮氧化物浓度<20 mg/m3,远低于国家排放标准限值,显示了很好的脱硝效果,表明SCR方法及该类型催化剂适用于焦炉烟气脱硝工程,为焦炉烟气SCR脱硝工程实施积累了宝贵经验。