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HT-L粉煤加压气化核心内件笛管的改进

[日期:2014-06-16] 来源:《氮肥信息》  作者:陈山 [字体: ]

安徽晋煤中能化工股份有限公司20t/a HT-L粉煤加压气化装置于2008年投运,其V1204粉煤锁斗下部锥体内有1套笛管(也称充气器),其主要作用是:进入V1204粉煤锁斗内的粉煤正常情况下含水2.5%左右,粉煤很容易结疤结块,通过笛管内的高压氮气可使V1204粉煤锁斗内粉煤悬浮沸腾,避免粉煤结疤、结块,使粉煤顺利进入粉煤给料罐V1205,保证粉煤连续不断地送至粉煤烧嘴A1301燃烧。但一期装置自投运以来,笛管使用周期短,充气锥损坏和粉煤管线堵时有发生,系统被迫停车检修,装置连续运行时间短。

统计近3年笛管的使用情况发现,笛管损坏主要有3种情况:笛管堵,笛膜破,笛管受压变形或断裂,其根本还是笛管堵。笛管一旦堵塞,由于笛膜(笛管过滤孔)承压能力较差,笛膜很容易破碎,破碎后的笛膜过滤材料落入V1205充气锥,极易造成充气锥堵或者吹偏,使充气锥损坏;同时破掉的笛膜堵到粉煤管线,极可能造成粉煤管线堵塞,烧嘴粉煤断流,使系统运行存在较大的安全隐患,直至系统被迫停车。另外,笛管堵还易造成整个笛管受压弯曲变形或断裂,反吹效果差,笛管失去作用,V1204内粉煤不能悬浮沸腾,贮罐内粉煤易结疤、结块,送料不畅,甚至断料,最终导致系统被迫停车检修。

由于笛管使用周期短(正常时约6个月),一旦损坏,所造成的经济损失非常大:一是笛管费用超过22万元/套;二是停车检修更换1套笛管需耗时3 d ,使甲醇装置减产2000 t

原因分析

V1204粉煤锁斗内贮存大量的粉煤,V1204以循环模式运行,典型的循环时间是30~45 min。在循环运行期间,不断进行加压、卸压,粉煤在悬浮状态与静止状态之间不断变换,大量粉煤就会进入笛膜内,造成笛膜堵塞,当再次加压后,因粉煤堵塞笛管,笛管长期承受反复冲压造成承压过高,最终导致出现笛管堵、笛膜破、笛管变形或断裂等情况。

改进措施

1.改变笛膜精细过滤材料的材质

将笛膜精细过滤材料更换为厚度6 mm304不锈钢多孔材料,孔径为6 mm,共计84个,呈菱形分布。

2.改进笛管结构

画出笛管过滤孔圆心的连线,以此线为1条打孔分布线;以笛管过滤孔圆心连线为基准线,沿笛管筒体正反向各偏移30°(28 mm)再画出2条打孔分布线;以笛管方形法兰为起点,沿1条过滤孔圆心连线、230°打孔分布线,每间隔1个笛管过滤孔(90 mm)分别打Φ7 mm圆孔,共计396个;一期加工完成后考虑到笛管内易积煤,在短笛管下部封头处向V1202中心方位打1个斜45°的圆孔(Φ25 mm),每个短管1个,共计4个,防止笛管内积存粉煤。

改造效果

1.20136月完成笛管改造使用至今,V1204粉煤锁斗和V1205粉煤给料罐工艺参数处于良好状态,运行较为稳定。

2.经济效益和环境效益明显

1)如果每年少更换1套笛管,可节省22万元笛管购置费;改造前破掉的笛管过滤材料落入充气锥会损坏V1205内的3只充气锥,改造后每年少更换3只充气锥(83600/只),可节省250800元。

2)笛管改造后,从目前运行情况来看,至少可以避免1次系统停车检修,增加系统3 d连续生产时间,即可增产甲醇2000 t,按照甲醇2800/t计算,可为公司创造560万元的经济效益。

3)避免开停车费用的产生。

4)改造前,由于V1204下部锥体空间小,笛管自重大,拆装不方便,更换充气锥工作量较大。改造后,由于笛管的运行周期得到了提高,从而大幅减少人员的劳动量,少检修1次也大幅改善了现场作业环境。

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