阅读内容

二氧化碳汽提法尿素装置脱氢系统的改造

[日期:2014-06-16] 来源:《氮肥信息》  作者:冯涛 邵柏杨 [字体: ]

甘肃靖远煤业集团刘化公司现有2套水溶液全循环法尿素生产装置和130t/a二氧化碳汽提法尿素生产装置。二氧化碳汽提法尿素生产装置于20103月正式生产,经过优化调整,现系统日产能达1250 t以上。二氧化碳脱氢系统使用甘肃煤业集团刘化亿成公司生产的DH-2型脱氢催化剂。30t/a二氧化碳汽提法尿素装置尽管产量提高了,但在运行中脱氢系统仍存在一些问题,对其进行了改造,取得了较好的效果。

存在的问题

1.1000 t/d二氧化碳汽提法尿素装置日产达1250 t,表现出脱氢反应器有效容积偏小,催化剂填装量少,导致脱氢能力下降,脱氢后氢含量超标,严重威胁安全生产。同时催化剂运行周期短,更换催化剂2~6个月后,脱氢后氢含量又超标,只好更换催化剂或减负荷生产,导致运行成本增加或产量降低。

2.原料二氧化碳气从100 ℃加热到150 ℃需2.5 MPa高压蒸汽约2.25 t/h,而脱氢后的二氧化碳温度升高至180 ℃左右后又冷却至100 ℃进入汽提塔。此过程热量损失大,热能不仅没有得到有效利用,而且高温下二氧化碳冷却器结垢严重,影响二氧化碳冷却器的冷却效果,同时增加了化学清洗成本。

改造措施

1.改造脱氢反应器

根据高负荷下的原料气流量、氢含量、气体阻力、脱氢后氢含量数据,对所用催化剂装填量进行计算后,将原脱氢反应器筒体加长1 m,催化剂填装量由0.95 m3增加到2 m3

2.增设高压二氧化碳气体换热器

在脱氢反应器后增设高压二氧化碳气体换热器(属废旧设备利用),在此换热器内利用从脱氢反应器出来的约180 ℃二氧化碳加热来自压缩机的原料二氧化碳气,达到合理利用热能、节省蒸汽和循环水的目的。

改造后流程

来自合成氨净化系统的二氧化碳(纯度≥98%、氢含量0.8%左右)经五级压缩后(在压缩机一段入口配入一定量的工艺空气)压力提至14.0 ~15.0 MPa,温度为100 ℃左右。经高压二氧化碳加热器进入高压二氧化碳气体换热器,换热后温度升至150 ℃(此温度用高压二氧化碳气体换热器副线控制),去二氧化碳脱氢反应器,反应后二氧化碳温度升高至180 ℃左右,然后进入高压二氧化碳气体换热器作为加热原料二氧化碳的热源,换热后温度降至145 ℃,进入高压二氧化碳冷却器冷却至100~120 ℃,之后去二氧化碳汽提塔。

改造效果

1.20135月脱氢系统退出生产后,对脱氢反应器和高压二氧化碳气体换热器进行改造,201362投入使用,运行状况良好,在高负荷生产下,能满足生产要求。

2.脱氢反应器加长增容改造后,催化剂床层阻力没有受到影响,稳定在17 kPa左右。在装置满负荷生产情况下,脱氢后二氧化碳温升在30 ℃左右,氢含量在(15~18)×10-6之间,保证了系统安全、稳定运行,延长了脱氢催化剂的使用周期。

3.在脱氢反应器出口增设高压二氧化碳气体换热器后,停用了高压二氧化碳加热器的加热蒸汽,减少了蒸汽消耗,可节约2.5 MPa饱和蒸汽约2.25 t/h,蒸汽按140/t计,年可节约蒸汽费用250万元。脱氢后180 ℃的二氧化碳经高压二氧化碳气体换热冷却后温度降到145 ℃左右,再经高压二氧化碳冷却器冷却至100~120 ℃,最后去二氧化碳汽提塔。这种流程不仅减少了冷却水用量,而且减轻了高压二氧化碳冷却器结垢,减少了化学清洗次数,降低了清洗费用,达到了热能有效利用、节能降耗、优化工艺的目的。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询