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焦炉煤气提纯氢气装置联产天然气的改造

[日期:2014-06-16] 来源:《氮肥信息》  作者:朱俊永 [字体: ]

平顶山市三源制氢有限公司原来利用25000 m3/h焦炉煤气提纯制取10000 m3/h氢气,提纯后含有约42%甲烷的解吸气作为焦炉煤气燃烧,热值很高的解吸气没有得到充分利用,造成很大的资源浪费。根据我国“十二五”规划,天然气代替焦炉煤气成为城市民用主要燃料已成为发展趋势,公司决定对旧装置进行联产天然气的改造。

改造内容

原制氢装置有100#压缩单元、200#除油预处理单元、300#VPSA氢提纯单元、400#压缩单元、500#氢气提纯单元等,为减少投资和能耗并获得最大经济效益,充分利用原有单元进行改造,即在200#预处理后增加1VPSA脱碳工序用于脱除H2SCO2,再在300#系统解吸气后增加1VPSA提纯甲烷系统,用于提纯解吸气中的甲烷。

焦炉煤气组成复杂且含有多种难以解吸的重质组分,方案需要提纯CH4H2两种产品,且CH4产品对CO2含量有指标要求,因而工艺流程需要多段PSA工艺才能实现。改造后的工艺流程为:经100#压缩工序升压的焦炉煤气进入200#除油预处理单元,采用TSA变温吸附预处理工艺除去萘、焦油等重质组分,然后采用VPSA工艺脱除CO2,同时进一步脱除重烃和硫;之后进入300#VPSA氢提纯单元提纯出粗氢气,粗氢气经压缩后送入500#PSA单元提出高纯氢气产品,而300#VPSA提纯单元提出粗氢气后的解吸气则作为原料经过二次VPSA提纯获得甲烷产品气。

新增PSA脱碳工序有10台吸附塔和3台真空泵。新增VPSA-CH4工序有2台鼓风机、8台吸附塔、3台缓冲罐和多台真空泵,经过吸附→均压降压→逆放→抽真空→均压升压→吸附尾气升压完成一个完整的“吸附—再生”循环,实现CH4的连续提浓。

改造效果

原制氢装置改造后,经过精心操作,各项工艺指标正常,装置制氢能力由原来的最高10000 m3/h提高到11000 m3/h,天然气产量5000 m3/h,年多产氢气720m3,生产天然气3908 m3,合计新增产值9076万元,新增利润4152.70万元,实现了焦炉煤气的综合利用,延长了煤气产品的产品链,提高了产品的附加值,减少了大气污染,经济效益和环境效益显著。

  

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