兖矿国宏化工有限责任公司50万t/a甲醇项目以高硫煤作原料,副产硫化物(主要成分为H2S)高达1200 m3/h,为处理这些硫化物,采用了克劳斯法回收硫磺,所得尾气(硫回收尾气总气量为5500 m3/h,成分为N2 35%、CO2 46%、H2O 17%、H2S 1.2%、SO2 0.6%、S 0.1%、其他0.1%;由于硫回收尾气中可燃气体成分偏少,炉温无法保持,容易熄火,需向焚烧炉中通入来自氢回收系统的弛放气辅助燃烧,弛放气气量为200 m3/h,成分为H2 42%、CO 18%、CO2 5%、CH4 11%、Ar 12%、N2 10%、其他2%)经过过氧焚烧后送至中压废热锅炉副产2.5 MPa的饱和蒸汽,尾气温度由900 ℃降至260 ℃,随后经过长达300 m的尾气管道送入锅炉房,在石灰石的作用下除掉SO2,经过脱硫的克劳斯硫回收尾气与锅炉房的烟道气混合,回收热量后直接排入大气。
对尾气管道检查发现,着火部位在管道上升处的最低点,管道内存在少量硫,管壁上附着大量黑褐色物质,管壁有效厚度仅为2 mm(正常为6 mm),其他部位管壁有效厚度平均为4.2 mm,已无法正常使用。经取样分析,管壁上的残留物为FeS。
原因分析
经分析我们认为,着火事故原因是:生产中工况发生波动时会有部分H2S被带到尾气管道(尾气管道材料为20#碳钢),当有水存在时,H2S形成氢硫酸,氢硫酸腐蚀管壁,生成大量的FeS,FeS在潮湿的环境下遇到氧气(为了保证克劳斯硫回收尾气充分燃烧,必须保证空气远远过量,从而不可避免地将大量空气带入尾气管道),就会与氧气发生剧烈的反应,即自燃,随后引燃了管道中的硫磺,久而久之,管壁厚度会逐渐减薄,直至被烧透,引发着火事故。
优化措施
为避免着火事故发生,必须尽可能地避免氧气进入尾气管道,而尾气焚烧炉的操作特点使得氧气不可避免地进入尾气管道,也就是说,尾气焚烧炉的存在成为了事故的隐患。而在尾气处理系统中,尾气焚烧炉的作用是很大的,如果不投用尾气焚烧炉,势必会影响系统的运行。为解决这个问题,对系统作了如下改造:
(1)尾气焚烧炉不再投用,在进入尾气管道前增加1个可随时更换丝网除沫器的分离器,克劳斯硫回收尾气直接经过分离器进入尾气管道,尾气中的硫被分离下来,根据系统阻力随时清理分离下来的硫,剩余的含硫物质在锅炉房中转化为SO2,随后在石灰石的作用下被脱除;
(2)在新增的分离器后增加1个尾气加热器,以提高尾气温度,同时在尾气管道150 m处搭建平台,并在平台上增加另1个尾气加热器(热源为1.0 MPa饱和蒸汽),以弥补沿途热量损失;
(3)来自氢回收系统的弛放气送至备用热态气化炉代替部分柴油使用。