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25000 m3/h空分装置分离塔上塔改造

[日期:2014-01-15] 来源:《氮肥信息》  作者:郭云霞 [字体: ]

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司15t/a二甲醚项目配套的25000 m3/h空分装置自20089月开车以来,各产品产量及纯度均达到原合同要求。现由于公司氮气并网需要,要求将氮气纯度提高至氧含量≤10×10-6。经计算并结合实际产品性能指标,在不改变整套空分其他装置的前提下,将上塔顶端规整填料层数由原来的10盘增加到22盘,就能将低压氮气产品的纯度提高到含氧量≤10×10-6,而不改变原工况的氮气产量和氧气产量及氧气纯度。

改造内容

从上塔顶端液氮分配器处切开,增加一段约3.0 m高筒体,装填12盘填料,更换液氮分配器,将切开部分复合;和上塔顶端有关的管道(氮气管道、液氮管道、阻力计管道)相应增高约2.5 m;冷箱筒壳作相应改造,增高约2.5 m,并增加一段约2.5 m高斜梯,珠光砂相应增高2.5 m

改造效果

201199装置开始技术改造,917完成改造工作,并于201610分离装置进行投料试车。由于空压机负荷端轴振动逐步上升的原因,分离装置的试车负荷只达到95%。随机抽取2011924生产数据,数据显示,分离装置运行工况稳定,全天加工空气量平均为120460 m3/h,氧气产量平均达到23045 m3/h,氧气平均纯度99.39%,氮气产量平均达到65742 m3/h,氮气中氧气含量6.22×10-6

装置改造后,经过优化调整,至201111月,运行基本稳定,改造前后装置处理空气量、氧气产量、氮气产量基本恒定,氮气纯度较为稳定。改造后出现污氮气压力升高、副塔阻力升高、氧气纯度略有下降等问题。对于污氮气压力升高,必要时可增设污氮气放空阀加以解决;对于氧气纯度略有下降的问题,可通过增加污氮气的取出量加以控制。

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