▲ 中化吉林长山化工有限公司NK32/45/0-MCO1004型蒸汽透平空压机为沈阳鼓风机厂制造。在空气出口管线上设有防喘振装置,一旦发生喘振,气体由喘振阀经消音器排入大气。但2011年12月连续发生几次喘振。经过对生产记录分析,发现发生喘振时气体三级入口温度有升高现象,温度最高达到75 ℃。经进一步确认认为,是由于二级冷却器堵塞导致气体换热效果不好;由于冬季早晨温度低、空气密度大、压缩机气量大,造成三级入口气体温度过高,引起压缩空气旋转脱离,严重时发生级间喘振。
如果停空气压缩机清理二级冷却器,需要2 d时间,由于公司只有1台大型空压机,空压机停车会造成全公司停车,损失太大。经研究,采取如下处理措施。
(1)从发生喘振现象看,二级冷却器堵塞不太严重,决定不停车处理。利用深井水(北方冬季深井水温度只有5~6 ℃)对二级冷却器外面进行喷淋降温,降低三级入口温度。
(2) 根据空气温度对压缩机入口调节叶片进行调整。根据空气流量调节吸入叶片,使空压机气量控制在90000~93000 m3/h之间,同时注意三级入口温度,不能超过70 ℃。
通过以上改造,三级入口气体温度由75 ℃降低至65 ℃,机组运行状态良好,再没有发生喘振现象,保证了生产系统的稳定运行。
2012年7月,公司对整套空分设备进行大修,在清洗空气压缩机冷却器时发现整个二级冷却器堵了80根管(二级共有616根管),遂进行清洗。清洗后,二级冷却器空气量为98000 m3/h,三级入口气体温度由65~68 ℃降低至50 ℃。
(吉林长山化工 汝志山)
▲ 新能凤凰(滕州)能源有限公司是新奥集团控股子公司,其72万t/a甲醇装置共有2台闪蒸气压缩机,属于往复式压缩机,采用四列对称平衡型式,型号为4M6.5-4/6-6.3 ,介质为闪蒸气,进气压力0.6 MPa(G),排气压力6.3 MPa(G),额定转速600 r/min,额定功率400 kW。该设备主要负责公司低温甲醇洗岗位闪蒸气回收利用,在运行过程中,经常出现曲轴箱漏油和填料函漏气现象,严重制约生产。
闪蒸气压缩机漏气放空管线并入装置火炬放空总管,放空总管有一定压力,特别是开停车或系统工况不稳定时压力较高,放空火炬总管的气顺着填料函密封气放空管倒流至压缩机中体,并经中体进入曲轴箱,极易将曲轴箱的密封垫冲坏,导致闪压机曲轴箱的油顺着曲轴往外流,油耗较高;此时压缩机曲轴箱处于正压运行,导致呼吸阀可燃气外溢,现场附近经常可燃物超标,带来安全隐患;由于压缩机介质(闪蒸气)不太干净,经常堵塞填料,不能正常运行,导致活塞杆和填料函温度上升,润滑油经高温变质可形成固体结块,导致填料函工况恶化,加速了压缩机填料的磨损,导致填料的有机成分进入缸体,被迫停机。
针对上述状况,采取以下处理措施:(1)主要对2台压缩机的放空管(DN40)进行改造,在原放火炬总管阀前配三通并加阀门引至高点(6 m)放空,从而保证压缩机中体及油箱内的压力为微正压,减少油耗;(2)针对闪蒸气的特殊情况,在检修过程中,增加填料环与活塞杆配合间隙,由原来的0.20 mm增加到0.40 mm。
改造后闪蒸气压缩机填料密封气畅通,密封效果改善,避免了缸内气体的泄漏,保证了设备的正常运行,改善了操作环境,经济效益可观。
(新能凤凰滕州能源 张建民)
▲ 新能凤凰(滕州)能源有限公司72万t/a甲醇大型煤化工装置的低温甲醇工段有2台贫甲醇过滤器,型号是31FV1115-70/1.0,额定流量180 m3/h,设计温度130 ℃,设计压力1.0 MPa(G),工作压差100 kPa,装有35支滤芯设备,材质为16MnR+304。该设备主要过滤系统杂质,保证贫甲醇泵正常运行。
系统在投料时,贫甲醇过滤器堵塞严重,一般需要清理20多次,有时运行不到1 h就又堵塞了,需要拆封头、拆滤芯清洗安装(约4 h),增加检修和操作的劳动强度,严重影响生产。
经过多方调查研究,决定配制反冲洗管线。利用P3009泵的高温冷凝液,只需配管道阀门联通到现有的氮气管上,冷凝液的压力合适、温度适中,更快的完成清洗工作。此次改造共投入资金约2000元,因反冲洗属于间断运行,且对冲洗水要求较高,故材料选用奥氏体不锈钢,需无缝不锈钢管Φ25 mm×2.5 mm,约 20 m, DN25、PN1.6阀门1台,配套法兰、螺栓和垫片。
当贫甲醇过滤器(S3001AB)堵塞时,采用该冲洗管路清洗1台贫甲醇过滤器,从切出到投用仅需要1 h,仅2名操作人员即可完成,大大减轻了工作强度,节省了大量时间。
改造后,及时清理过滤器大大延缓了贫甲醇泵进口过滤器堵塞时间,保证了双系统的正常运行。
(新能凤凰滕州能源 张建民)