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循环水换热器内漏原因分析及解决办法

[日期:2013-01-14] 来源:《氮肥信息》  作者:张成祥 李中华 [字体: ]

       兖矿国宏化工有限责任公司50t/a甲醇装置的循环水系统设计循环量为36000 m3/h,系统中共有循环水冷却器105个。在20102012年系统运行期间,循环水换热器频繁出现内漏(累计泄漏80多次,更换19台,其中有6台将列管材质由碳钢更换为304),循环水中COD超过600 mg/L,更是出现过新更换不锈钢换热器使用仅2个月就泄漏的情况,严重影响了公司的正常生产。

       针对该情况,公司借20117月系统大修机会,对E2101E2108E2218E2214等内漏换热器进行检查和分析,发现内漏换热器具有以下特点。(1)内漏换热器既有碳钢材质,也有不锈钢材质(304),且多为点蚀,管板渗漏居多,有部分列管爆管,铜管换热器较少泄漏。(2)换热器列管及管板表面水垢及污垢多,换热器表面填料也较多。水垢和污垢的存在,一方面会降低换热器的传热效率,影响产量;另一方面使水的流速降低,水温升高,使金属的腐蚀速度随温度的升高而加快,同时引起微生物的沉积,引起垢下微生物腐蚀。污垢、水垢和填料的存在,一方面会大大降低杀生剂、缓蚀剂的效果,另一方面会大大降低水流速度,使水中的溶解氧降低,从而影响钝化膜的形成。

       此外,由于检修时间紧张,系统检修完成后,没有进行系统的预膜就投用循环水系统,这是换热器频繁出现内漏、使用寿命短的最主要原因。

       针对以上分析,采取以下措施。

       1.利用系统大修机会,采用物理法和化学清洗法对旧有换热器进行了彻底清洗,尤其是对化学清洗过的设备,在酸洗之后及时用清水进行清洗置换;水洗干净后,随即对换热器进行预膜或钝化处理。

       2.新换热器(如E2108)投用前,认真执行碱洗-清洗-酸洗-中和-清洗-预膜(如果不能立即投用就钝化)的步骤, 使换热器在投用之前金属表面就形成均匀的金属钝化膜。      

       3.此次大修前,制定了循环水清洗预膜方案,即循环水停车之前投加杀菌剥离剂、清洗剂,并对循环水彻底排放,大排大补。停车之后,对各个换热器进行彻底清洗。大系统开车之前对循环水系统进行了比较系统的预膜,共计4 d,期间及时分析药剂浓度,添加预膜剂,预膜完成之后大排大补,提高循环水的pH值,转入日常水处理。

       20117月采取上述措施之后,循环水系统运行至今,循环水的COD保持在30 mg/L以下,各个换热器均没有发现明显的泄漏,换热器的使用周期大大延长,效果良好。

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