袁国勇
(安阳化学工业集团有限责任公司,河南 安阳455133)
[摘 要]安阳化学工业集团有限责任公司造气车间24台常压固定床造气炉承担着为安阳永金化工有限公司200 kt/a煤制乙二醇装置供气的任务,当原料煤煤质等发生变化时,操作上具有一定的滞后性,易造成造气炉运行工况不稳定。经与厂家多次交流并进行实地考察,Envieo智能系统可实现造气炉工况自动优化调节与控制,2023年11月—2024年2月安化公司24台造气炉逐步投用Envieo智能系统(全自动化投运率>95%),通过不断总结系统操作经验并不断实施优化,成功实现了造气炉工况自动寻优与平稳运行,原料煤单耗下降约8.0%、蒸汽单耗下降约15.7%,经济效益良好。本项技改具有风险小、投资小、实施易、效果好、维护简单等特点,适于在业内推广。
[关键词]固定床造气炉;Envieo智能系统;节能增效原理;温度场模型;应用情况;操作经验;效益分析
[中图分类号]TQ546 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2025)04-0022-04
0 引 言
安阳永金化工有限公司200 kt/a煤制乙二醇装置于2012年12月底投产,装置所需粗煤气由安阳化学工业集团有限责任公司(简称安化公司)造气车间24台常压固定床造气炉供应(这24台造气炉原来为安化公司合成氨装置供气),其中,13#~20#造气炉(8台造气炉)建成投产于2007年11月,21#~36#造气炉(16台造气炉)建成投产于2010年10月。这24台造气炉均为一段式直筒结构,下部为半夹套式水冷壁、上部砌筑耐火砖,内径均为2 800 mm,高度5 400~5 700 mm,单台造气炉设计投煤量40~45 t/d、粗煤气产量4 500~5 000 m3/h;采用专用的七层宝塔形炉箅(为一体化铸钢铆接而成)。
造气炉运行过程中,当原料煤煤质等发生变化时,粗煤气气质变化需要一定的时间,这就会导致操作上具有一定的滞后性,易造成造气炉运行工况不稳定:① 在原料煤组分、热值、粒度、下料量及蒸汽温度/压力、气温等波动的条件下,受操作员经验、操作手法、责任心、反应速度、疲劳程度等的影响,造气炉的上行温度、下行温度、炉条温度、料层高度频繁大幅波动,严重偏离最佳工况点;② 由于火层温度、厚度的大幅波动,偏离最佳温度,导致气化效率下降;③ 由于灰层高度的大幅波动(其表征为炉条温度大幅波动),造成火层频繁上移或下移,导致气化效率降低、蒸汽消耗上升、炉条机易损坏等;④ 由于料层高度、炉内温度场不稳定,易造成煤料结疤、床层阻力不均,床层“吹翻”(即造气炉床层出现风洞、疤块、火层紊乱等现象)概率较高。上述情况均会导致操作员操作强度大、操作手段多,不利于实现操作指标量化管理,造成造气炉工况的进一步不稳定,原料煤与气化剂消耗升高,产气率下降,设备故障率上升。
经与厂家多次交流并进行实地考察,河南新飞纪元节能科技股份有限公司Envieo智能系统(习称炉况自动寻优智能系统)可实现造气炉工况自动优化调节与控制,可适应多煤种(煤质)变化及操作异常的纠正。2023年11月—2024年2月,安化公司造气车间24台造气炉逐步投用Envieo智能系统(全自动化投运率>95%),成效显著。以下对有关情况作一介绍。
1 Envieo智能系统节能增效原理及温度场模型
1.1 节能增效原理
受原料煤煤质波动等影响,常压固定床造气炉工况波动较大,而Envieo智能系统是优化造气炉炉况的一种先进控制系统(APC,Advanced Process Control),其通过自动寻优、模糊控制、预测控制等高端算法,结合造气炉内气化反应模型和专家系统,合理调整吹风时间、上吹/下吹蒸汽量,实现气化层温度、厚度的优化,从而提高产气率,降低原料煤、蒸汽单耗,减少CO2排放;实际操作中,遵循物料平衡、热量平衡及化学反应平衡这三大平衡。总之,Envieo智能系统是一个复杂系统,其过程受随机因素干扰,具有大惯性、大滞后、多变量、强耦合、非线性的特征,这样的系统,传统基于PID算法的控制是无效的,须采用基于现代数学的先进控制算法。
Envieo智能系统采用了一整套包括自适应自寻优、预测控制、模糊控制、专家系统控制、神经网络及软测量等先进的控制算法,其自适应能力强,可以适应原料煤组分波动、炉况多变、大滞后的过程,控制精度高,跟踪快,满足系统优化控制要求。造气炉可以实现全自动、精确运行并寻优在最佳工况下,实现整体能效的提高。
1.2 炉内温度场模型
造气炉生产中,对于一定规格的原料煤(灰熔点、粒度、热值、固定碳含量、挥发分、灰分等大致一定),在一定的生产负荷下,存在一个使粗煤气生产效率最高的最佳床层厚度分布与温度场分布。应用Envieo智能系统的目标是:① 针对每种规格的原料煤,在一定负荷下,确定最佳的炉内温度场(包括气化层温度与厚度);② 利用大数据分析技术,确定温度场分布与上行温度、下行温度、水夹套出口温度、炉条机转速的相互关系,称为“炉内温度场模型”;③ 据炉内温度场模型,建立专家系统数据库;④ 基于炉内温度场模型,结合先进控制算法,控制吹风时间、上吹/下吹蒸汽用量和炉条机转速,实现最佳的气化层温度场分布。
现实情况是,原料煤煤质等难免存在波动,如果不及时合理调整造气炉的吹风时间、上吹/下吹蒸汽用量和炉条机转速,会带来气化层温度和厚度等的一系列波动,影响气化效率与系统的稳定运行。Envieo智能系统的应用,可有效解决这些问题。
2Envieo智能系统主要控制功能介绍
Envieo智能系统由温度控制器、进料时间控制器/炭层高度控制器、炉条温度控制器组成。温度控制器的功能是控制上行/下行温度(反映气化层温度及厚度),其操作变量为吹风、上吹、下吹时间;进料时间控制器/炭层高度控制器的操作变量为进料时间;炉条温度控制器(炉条温度反映了灰层厚度)的操作变量为炉条机转速。除以上变量外,Envieo智能系统不操作造气炉的任何其他变量,不会影响DCS/PLC其他变量、回路、联锁的状态。
更多内容详见《中氮肥》2025年第4期