李晓波,李 军,柴 刚
(陕西兴化集团有限责任公司,陕西 兴平713100)
[摘 要]陕西延长石油兴化化工有限公司脱盐水站采用石英砂过滤器+盘式过滤器+超滤+反渗透+混床处理工艺。经过长期的市场调研与考察,以及对标学习相关企业EDI模块运行经验,将EDI技术引入脱盐水系统(替代混床),并新增1套反渗透单元(降低水体电导率),脱盐水生产工艺升级为石英砂过滤器+盘式过滤器+超滤+一级反渗透+二级反渗透+EDI(EDI模块浓水排放水回收至一级反渗透产水箱)。2023年12月脱盐水系统完成本项改造后,系统产水量、产水电阻率、产水SiO2含量等指标均优于设计值,实际操作中通过精准控制EDI模块进水电导率、进水压力、工作电流、浓水流量、极水流量、二级反渗透进水pH等指标,系统运行达到了预期效果,助力了企业的节能降碳、降本增效。
[关键词]脱盐水系统;混床工艺;升级改造;反渗透单元;EDI模块;系统调试;运行分析;注意事项
[中图分类号]TQ085+.411 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2025)03-0065-04
0 引 言
陕西延长石油兴化化工有限公司(简称兴化化工)是陕西延长石油(集团)有限责任公司旗下重要化工板块——陕西兴化集团有限责任公司的重要组成部分,于2009年成立,是一家以煤化工产品生产和销售为主营业务的大型化工企业,主要产品为合成氨、甲醇、甲胺及DMF(N,N-二甲基甲酰胺)。兴化化工脱盐水站采用石英砂过滤器+盘式过滤器+超滤+反渗透+混床处理工艺,生产出的脱盐水主要供锅炉、气化/变换废锅、合成废锅及系统萃取、药剂稀释使用。
近年来,随着国家对环境保护的重视和全民环保意识的提高,混床工艺的弊端越发明显,经过长期的市场调研与考察,以及对标学习相关企业EDI模块运行经验,2023年兴化化工首次将EDI技术引入脱盐水系统(替代混床),本项升级改造完成后,系统总产水量合计超过450 m3/h,EDI模块产水电阻率高达18 MΩ/cm以上、SiO2含量长期稳定在1×10-9以下;实际操作过程中,总结出EDI模块节能高效运行的指标控制范围,通过精准控制EDI模块进水电导率、进水压力、工作电流、浓水流量、极水流量、二级反渗透进水pH等主要工艺指标,系统运行达到预期效果,助力企业实现节能降碳、降本增效。以下对有关情况作一介绍。
1 EDI技术简介
EDI又称连续电除盐技术,是一种将离子交换技术、离子电迁移技术相结合的新型纯水、超纯水制备技术。EDI模块主要由交替排列的阴/阳离子交换膜、浓水室和淡水室隔板以及正/负电极等组成,淡水室内填充有一定比例的阴、阳离子交换树脂,通电后EDI模块内主要同时存在三个过程:① 在外电场作用下,水中电解质离子Na+、Cl-等向阴/阳离子交换膜选择性迁移的电渗析过程;② 阴/阳离子交换树脂上的OH-和H+与水中电解质离子的交换过程(离子置换的选择性顺序与其同树脂的亲和力大小有关[1]);③ 电渗析极化过程产生的H+和OH-对交换剂进行的电化学再生过程。
目前,EDI技术广泛应用于半导体、电子、医药、火力发电等行业。相较于传统混床工艺,EDI模块体积小,操作简单,可连续高效运行,无需单独运行复杂的离子交换树脂再生程序,整个生产过程无大量酸/碱废水排放。EDI技术的应用,不仅可降低脱盐水系统的操作难度和运行成本,而且可避免酸/碱废水中和过程中可能造成的水体污染等;其缺点主要是一次性投资较大和设备维护成本较高。
2 脱盐水系统升级改造及系统运行情况
2.1 设计产水水质要求
兴化化工脱盐水系统应用EDI技术进行升级改造后,设计产水水质比原混床产水水质有明显提升——改造前混床产水电阻率≥5 MΩ/cm、电导率≤0.20 μS/cm(电导率×电阻率=1)、SiO2含量<20×10-9,改造后EDI产水电阻率≥16.5 MΩ/cm、电导率≤0.06 μS/cm、SiO2含量<5×10-9。
2.2 技术改造的核心内容
脱盐水系统升级改造的核心是拆除原混床单元,替换为环境友好、安全性高、除盐率高、运行成本较低的EDI模块。由于EDI模块产品技术说明书明确要求进水电导率不超过10 μS/cm,则前端反渗透单元进水电导率须小于333.3 μS/cm(脱盐率以97%计),但兴化化工实际原水电导率约700 μS/cm,高于反渗透单元进水指标要求(前端石英砂过滤器、盘式过滤器、超滤单元不会明显降低水体电导率),需在原有反渗透单元基础上再串联1套反渗透单元。新增反渗透单元与原反渗透单元规格型号相同,新增反渗透单元采用8040膜;新增反渗透单元与原反渗透单元的区别是,原反渗透单元为三段式,新增反渗透单元采用两段式设计。由此,新的脱盐水处理工艺为石英砂过滤器+盘式过滤器+超滤+一级反渗透+二级反渗透+EDI。虽然最终选用的E-Cell-3X属于浓水直排式EDI模块,但EDI模块浓水排放水水质优于二级反渗透单元进水水质,可予以回收利用,故本次改造设计上将EDI模块浓水排放水回收至一级反渗透产水箱,以达到提高脱盐水回收率的目的。
2.3 设备选型及参数
EDI模块,按其结构形式可分为板式和卷式,据浓水循环与否可分为浓水循环式和浓水直排式。板式EDI模块技术成熟可靠,市场占有率高(国内外现有各生产厂商主要生产板式EDI模块),且板式EDI模块大多采用操作简单、运行稳定的浓水直排式,故本次改造选用板式EDI模块,其运行方式采用浓水直排式。
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