阅读内容

GE水煤浆气化装置运行周期短原因分析及对策

[日期:2021-06-15] 来源:《中氮肥》2021年第3期  作者: [字体: ]

何圣龙

(陕西长青能源化工有限公司,陕西 凤翔721405

 

   [摘  要] 陕西长青能源化工有限公司600 kt/a甲醇项目气化装置采用GE水煤浆加压气化工艺,自20135月投产以来,气化装置一直存在着一些瓶颈问题,如原料煤煤质波动大、工艺烧嘴磨蚀、激冷室部件损坏、渣水系统管线及黑水角阀磨损泄漏等问题,导致系统运行周期短、检修时间长及生产成本增高。为此,陕西长青的技术人员理论联系实际,通过制定并实施了一系列优化改进措施,从根本上解决了气化装置运行周期短的难题——单台气化炉工艺烧嘴的运行周期平均延长约22 d,合理安排倒炉,单台气化炉运行周期最高可达126 d,且在气化炉运行后期未出现烧嘴压差大幅波动的现象,粗煤气中有效气(CO+H2)含量提高约3%,由此保障了气化装置的安全、稳定、高效、长周期运行,实现了整个生产系统的节能减排、降本增效。

[关键词]GE水煤浆气化装置;原料煤煤质波动;工艺烧嘴磨蚀;激冷室部件损坏;黑水角阀磨损泄漏;原因分析;优化改进;经济效益

[中图分类号]TQ546   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202103-0025-04

 

0  引  言

陕西长青能源化工有限公司(简称长青能化)一期煤化工项目设计产能为600 kt/a甲醇,其气化装置采用GE水煤浆加压气化工艺,分为煤浆制备、煤浆气化及渣水处理3个工段1,配置3台气化炉(两开一备),单台气化炉产干气量119 956.58 m3/h。气化装置工艺流程为:水煤浆和氧气经烧嘴喷入设计压力6.5 MPa、温度1 350 ℃的气化炉内,发生部分氧化反应生成主要成分为(CO+H2)的粗煤气;反应生成的熔融性液态渣经冷却、过滤等后送出界区;粗煤气经激冷、洗涤后送入变换系统,粗煤气洗涤过程中产生的废水经闪蒸、沉降以及过滤等工序处理后循环利用,分离出的滤渣则经真空过滤机过滤后送出界区。

长青能化600 kt/a甲醇项目自20135月投产以来,总体运行状况较好,但其GE水煤浆气化装置一直存在着一些瓶颈问题,如原料煤煤质波动大、工艺烧嘴磨蚀、激冷室部件损坏、渣水系统管线冲刷泄漏等,导致系统运行周期短、检修时间长及生产成本增高等。为此,技术人员理论联系实际,分析症结所在,经反复论证后,制定并实施了一系列优化改进措施,保证了系统的安全、稳定、长周期运行,有效提升了企业的经济效益。

1  GE水煤浆气化装置运行中存在的问题

1.1  原料煤煤质波动大

原料煤煤质特性对气化装置运行状况的影响非常大,水煤浆气化工艺主要是通过原料煤的反应活性、成浆性以及灰熔融温度来衡量原料煤的适用性。

研究表明,在相同的反应温度下,煤的灰分越高,一方面燃烧产生的渣越多,高温高压环境下会加剧对耐火砖的冲蚀;另一方面会增加氧耗和煤耗(煤中灰分每增加1%,氧耗增加0.7%0.8%,煤耗增加1.3%1.5%),使粗煤气中的CO2增多、(CO+H2)减少,导致产品产量降低。GE气化炉采用液态排渣方式,当气化炉运行温度高于原料煤灰熔点3050 ℃时,才能保证液态渣具有良好的流动性。原料煤的灰熔点增高,一方面燃烧产生的液态渣流动性差,易堵塞气化炉排渣口;另一方面会使得气化炉的操作温度提高,加剧灰渣对耐火砖的冲蚀,降低耐火砖的使用寿命。实践表明,气化炉运行温度因煤灰熔点每提高50 ℃,耐火砖腐蚀率将增大1倍。原料煤内水含量决定着水煤浆的浓度,当内水含量增大时,一方面导致水煤浆含水量增大,气化反应所需热量增多,增加氧耗和煤耗;另一方面会使同体积水煤浆浓度降低,气化反应生成的(CO+H2)减少,降低气化效率。

水煤浆浓度、渣流动性、设备运行率及工艺参数,主要取决于原料煤的灰分、灰熔点、内水含量、固定碳含量及硫含量等特性参数。长青能化对供应商所供原料煤煤质分析数据进行统计,发现GE气化装置所用原料煤的发热量2329 MJ/kg、灰分8%16%、硫含量0.2%1.4%、灰熔点(FT1 1001 400 ℃、全水含量8%14%、内水含量<5%、固定碳含量53%62%。简言之,长青能化气化原料煤品种多(供应商多)、煤质参差不齐,加之多煤种混烧配比波动大,导致粗煤气中有效气(CO+H2)含量波动较大,多次出现耐火砖冲刷腐蚀严重、渣流动性差、气化炉炉温过高及水煤浆浓度低等问题,严重影响气化装置的稳定运行,增加装置的运行成本。

1.2  工艺烧嘴损坏

长青能化GE水煤浆气化炉采用的工艺烧嘴为三流道烧嘴,检查发现烧嘴存在头部水室端面烧穿及坑蚀、冷却水盘管泄漏、法兰密封槽泄漏等问题,每年被迫停车倒炉更换烧嘴高达12次,气化炉运行周期平均为5055 d,与业内烧嘴平均使用寿命约80 d相差甚远。烧嘴运行过程中出现的问题主要表现在如下方面:一是煤浆喷头磨损(因磨损喷头由φ47 mm增至φ58 mm)、雾化效果变差等问题,导致粗煤气组分波动大,有效气(CO+H2)产量降低;二是发生煤浆偏流现象,导致气化炉炉壁局部温度过高,加剧了耐火砖的冲蚀;三是烧嘴冷却水盘管长期处于高温高压环境下,极易出现裂纹。以上种种问题使得工艺烧嘴的使用寿命缩短,使气化装置生产的安全性得不到保障。

1.3  激冷室部件损坏

目前长青能化3台气化炉(两开一备)每年的平均检维修次数约为12次,其中被迫停炉检修率高达80%以上,且通常采取更换设备或修复的方式,检维修费用高昂。除上述烧嘴使用寿命短外,还存在激冷环磨蚀和堵塞严重、上升管和下降管烧穿以及耐火砖大面积损坏破裂等问题。通常表现为,气化炉锥底渣口砖长期受到高温熔融态炉渣的冲刷磨蚀,使得炉渣不断渗入侵蚀至锥底砖内部,在径向和轴向应力不协调的情况下发生渣口砖脱落现象,导致激冷环暴露在高温环境下与熔融态灰渣直接接触而被磨蚀,进一步引发下降管热冲刷磨蚀损坏现象。下降管损坏则会发生窜气现象,导致气化炉托板砖温度升高;下降管水膜破碎,炉壁内易出现挂渣现象,导致系统排渣不畅,气化炉激冷室液位波动大,从而引发系统降负荷甚至停车。

1.4  渣水系统管线及黑水角阀磨损泄漏

更多内容详见《中氮肥》2021年第3

阅读:160
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询