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60 kt/a浓硝酸装置达产达标运行测试及优化改进总结

[日期:2025-08-15] 来源:《中氮肥》2025年第4期  作者: [字体: ]

高伟,曹杰,申天鹏,赵美媛

(陕西兴化集团有限责任公司,陕西 兴平713100)

 

 [摘  要]陕西兴化集团有限责任公司一期40 kt/a(折100%硝酸)间硝法浓硝酸装置于2003年8月投产,二期60 kt/a间硝法浓硝酸装置于2009年9月投产,因浓硝酸腐蚀性强以及设备故障率高等因素制约,2009年9月—2023年12月,2套浓硝酸装置实际产量均为20 kt/a左右,造成消耗高、运行不经济;且当前一期浓硝酸装置开工率不高,维修费用及生产消耗远高于二期浓硝酸装置。经分析与研究,2024年1月开始进行二期浓硝酸装置开三塔(即开3台浓缩塔,之前浓缩塔为两开一备)高负荷生产测试,对测试中暴露的问题采取了有针对性的整改/优化措施。2024年1—10月在只投运二期浓硝酸装置的情况下,浓硝酸累计产量40 067.6 t,完成全年产量计划的111.3%,基本上实现了第一阶段的达产达标生产目标(远期目标是最终实现二期浓硝酸装置产量达60 kt/a,彻底停运一期浓硝酸装置),经济效益尚好。

[关键词]浓硝酸装置;达产达标运行测试;暴露问题;整改/优化措施;设备检修;生产预案;效益分析;风险分析

[中图分类号]TQ111.26+3   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932(2025)04-0048-05

 

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浓硝酸作为一种重要的化工原料,在众多领域有着广泛的应用。近年来,全球性经济增长放缓,浓硝酸市场需求增长有限,新增产能释放少,部分新装置开工率不高。随着市场竞争的加剧,提高浓硝酸装置的产能与效率,实现达产达标生产,成为企业降低成本、提升竞争力、创造更高经济效益的关键。陕西兴化集团有限责任公司(简称陕西兴化)有五期和六期南/北共3套稀硝酸装置及一期和二期2套浓硝酸装置,稀硝酸生产采用双加压法,五期稀硝装置紧邻二期浓硝酸装置,目前已停运,六期南/2套稀硝酸装置产能均为270 kt/a;浓硝酸生产采用间硝法,一期40 kt/a(折100%硝酸,下同)浓硝酸装置于20038月投产,二期60 kt/a浓硝酸装置于20099月投产,浓硝酸产品均外售。因浓硝酸腐蚀性强以及设备故障率高等因素制约,陕西兴化2套浓硝酸装置双浓缩塔一直低负荷生产,20099月—202312月,2套浓硝酸装置实际产量均为20 kt/a左右,远低于设计值,造成消耗高、运行不经济。当前一期浓硝酸装置因服役年限已久,设备维修频繁,开工率不高,维修费用及生产消耗远高于二期浓硝酸装置,经分析与研究,20241月陕西兴化决定通过工艺及设备优化进行二期浓硝酸装置开浓缩塔A/B/C(简称三塔)高负荷(之前正常生产中浓缩塔A/B/C为两开一备)生产测试,对暴露出的问题进行有针对性的整改/优化,以实现二期浓硝酸装置的达产达标。高负荷测试表明,二期浓硝酸装置实际产量可超过40 kt/a。于是,20241月陕西兴化停运了一期浓硝酸装置,二期浓硝酸装置实现常态化高负荷生产,不仅实现了降本增效,而且避免了人力资源浪费。以下对有关情况作一介绍。

1  二期浓硝酸装置高负荷生产测试计划

1.1  全面排查装置机电仪等方面的问题

为掌握并消除二期浓硝酸装置机电仪等方面的问题与缺陷,以保障二期浓硝酸装置的稳定运行,对二期浓硝酸装置机电仪等方面进行全面排查,发现2#浓缩塔(浓缩塔B)塔节裂缝较严重;为防止堵塞管道、保证换热器的换热效果,对稀镁槽和浓镁槽内部沉积物情况进行检查;检查漂白塔出口浓硝酸管线膨胀节、成品酸管线、冷排槽钢支架及护板;全面检查1#浓缩塔(浓缩塔A)、3#浓缩塔(浓缩塔C)塔节及密封圈,以及管道接口法兰密封垫等;联系电仪人员对稀镁流量计、负压表、加热器和蒸发器视镜照明设施、电缆桥架进行检查;对厂房落水管及地漏腐蚀情况、设备/管线保温情况等进行检查。

1.2  制订三塔运行方案

制订三塔运行方案,组织技术人员分析与讨论汇总工艺难点、设备缺陷和操作要点,明确注意事项及相应措施,做好生产预案;调整补充二期浓硝酸装置操作人员,提前进行培训,使操作人员熟悉开三塔生产操作规程与注意事项。生产过程中,技术人员做好数据监测与记录,及时对照设计指标分析工况变化,组织岗位人员精心操作;对于出现的设备问题,第一时间联系检修(人员)处理,保障系统安全稳定生产。

1.3  实际运行测试以暴露问题

20241月开始,二期浓硝酸装置进行开三塔达产运行测试,以检验实际生产中相关设备的生产负荷及运行指标,运行测试期间重点检验了如下设备或工艺方面的情况。

1.3.1  浓镁泵两开无备长周期运行检验

2台浓镁泵全开,定时观察浓镁泵出口压力、配套电机电流及运行工况等,监控调节各浓缩塔硝镁流量、硝镁高位槽溢流量及浓镁槽液位是否保持稳定;出现浓镁泵故障时系统减量运行,以单台浓镁泵维持低负荷生产,并立即联系检修处理;如系统减量后三塔运行不能维持,视工艺情况停1台浓缩塔,维持单台浓镁泵双塔运行;待故障浓镁泵检修好后2台泵全开,恢复三塔运行。如果2台浓镁泵难以维持三塔长周期运行,应考虑新增1台浓镁泵,以满足达产需要。经三塔达产运行测试,现有2台浓镁泵完全能够维持三塔长周期运行,无需新增浓镁泵。

1.3.2  塔尾水泵两开无备长周期运行检验

2台塔尾水泵全开,定时观察塔尾水泵出口压力、配套电机电流及运行工况等,监控并调节好喷射器负压以满足生产需要;出现塔尾水泵故障时,视浓缩塔负压下降情况减量运行,并立即联系检修处理;如果减量仍不能保证三塔运行,视工艺情况停1台浓缩塔,维持单台塔尾水泵双塔运行;单台塔尾水泵运行不能维持浓缩塔负压时,则剩余2台浓缩塔同时停止稀硝酸进料,并进行脱硝处理;塔尾水泵检修好后2台全开,恢复三塔运行。采取临时措施,将3#镁尾水泵改造接入塔尾水槽,作为镁尾水、塔尾水共用备泵试用。若经实际运行检验仍难以维持三塔长期稳定运行,应考虑新增1台塔尾水泵。经三塔达产运行测试,3#镁尾水泵作为2台塔尾水泵备用泵后,能够维持三塔长周期运行。

1.3.3  放空气酸水泵无备泵长周期运行检验

全开放空气酸水泵,定时观察放空气酸水泵出口压力、配套电机电流及运行工况等,监控喷射器负压变化情况;出现放空气酸水泵故障时,关闭放空气酸水泵出口阀,并打开镁尾水泵出口管线联通阀,必要时启动第3台镁尾水泵,维持喷射器负压稳定,并立即联系检修处理;如果在3台镁尾水泵全开运行过程中,镁尾水泵出现故障,水量降至不能维持稀镁槽负压,则降低蒸发器抽真空用水量,系统减量生产;待检修好后启动放空气酸水泵(或镁尾水泵),恢复蒸发器真空度,系统恢复正常运行。

1.3.4  稀镁泵与蒸发器各开2台运行检验

2台稀镁泵、2台蒸发器,加强巡检,观察稀镁泵出口压力、配套电机电流及运行工况等,监控并调节蒸发器负压、浓镁槽液位保持稳定;出现蒸发器换热能力不足导致硝酸镁浓度下降时,据浓硝酸镁浓度研判是否能开3台蒸发器,必要时可调减浓缩塔投酸量和投硝酸镁量;生产中加强蒸发器运行监控,若蒸发器换热效率降至调节疏水阀开度75%、气相温度<145 ℃时,及时切换备用蒸发器,并组织清洗,清洗完后蒸发器备用。如果2台蒸发器不能满足三塔长周期运行,应考虑投用3台蒸发器,以满足达产需要。经三塔达产运行测试,开2台稀镁泵和2台蒸发器能够维持三塔长周期运行。

1.3.5  稀镁槽与浓镁槽液位稳定控制运行检验

更多内容详见《中氮肥》2025年第4

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