日前,吉林石化公司化肥厂对硝酸装置214工号预热器热水循环利用改造项目运行状况进行了检测。检测结果表明,预热器热水循环利用改造项目的实施,既满足了生产工艺的要求,又可节水7.3万t/a,节汽2.5万t/a。
这个厂浓硝酸装置214工号在生产过程中,需要用热水对物料进行加热,原工艺采取江水与低压蒸汽间壁换热,热水利用后直接排入下水,排放江水16.9 t/h,使用蒸汽7.8 t/h,造成了很大的资源和能源浪费。为此,工厂组织进行预热器热水循环利用改造,采用将江水循环使用的工艺,热水加热完物料后,回流到增上的水槽中,将这部分水循环利用,当水有损耗时,通过补充新鲜水来完成。
经改造预热器工艺后,所用热水进行循环使用,基本达到零排放,同时循环后的热水节约蒸汽5.8 t/h,节水、节汽年可创效345.6万元。