安庆石化化肥二部在生产节汽上做文章,通过技术论证,优化工艺操作,将装置生产中的2台大的机泵蒸汽压力进行提高,用于设备压缩机注汽。此技术改造方案在生产中应用后,不但消除了正常生产时低压蒸汽放空现象,而且每年就可增效近796万元。
自油改煤工程投用后,化肥装置正常生产期间,蒸汽系统中的低压蒸汽有一定的富余量,导致0.28 MPa蒸汽始终维持一定的放空,放空损失大约在5~9 t/h,给企业造成巨大的经济损失。为此,化肥二部积极主动从工艺节汽上做文章,通过技术论证,提出将2台机泵(GT2101/GT2301)透平背压蒸汽压力由原0.28 MPa(G)提高到0.4 MPa(G),用于KT2102注汽的技术改造方案。
2008年2月上报了此改造项目的建议书,在公司相关部门的大力支持下,项目很快得到批准,总投资19.01万元。为确保该节能增效项目尽快投用,2009年3月他们又利用化肥停车大修期间,完成了该项目的施工和验收工作。在施工过程的质量控制中,严格要求按照施工规范和施工方案执行,在管道焊接前进行检查并清理干净。项目完成后,作业部组织进行了三查四定,对疏水排放点的设置和缺排水导淋等设计缺陷及时与工程、设计单位联系,并要求施工方进行了整改,使管道在工艺方面更加完善合理。3月25~27日,按照吹扫方案,对该新增管线进行了2次蒸汽吹扫,保证了在主装置开车前具备投用条件。