由山东潍坊顺利节能润滑技术有限公司自主开发的压缩机节能技术,通过对压缩机气阀和活塞环节进行改造,使氮肥企业的压缩机电耗占吨氨综合电耗的比例降到60%,大型压缩机的电耗比节省10%~15%,吨氨电耗在原基础上下降50~100 kW·h。
气阀、活塞环是影响压缩机可靠性连续运行的关键部件,气阀漏气浪费的电能占压缩机总电耗的20%,活塞环摩擦功率消耗占压缩机总电耗的5%左右。气阀的设计质量决定气阀是否节能。氮肥厂压缩机节能改造时,首先要选用一个主要压缩机做为基本机型,此后再根据所压缩的气体性质、压缩机转速等指标,并在计算多工况基础上,按优选参数设计气阀。
压缩机节能改造技术所选用的高效压缩机气阀是PEEK(聚醚醚酮)阀片和高效缓冲片的结合体,其阻力小而寿命长,气阀能在一个较长的高效区工作半年以上达到节能目的;节能活塞环通过合理设计间隙,可使活塞环和气缸的磨损极小,密封效果极佳。以20万t/a合成氨厂为例,用这种技术改造,年可节电1600 kW·h,吨氨节省28元,半年即可收回技改投资。