采用一种节资节能新工艺的1000 t/d尿素装置在四川金象化工集团建成投产,投产一周负荷即达到102%,各种消耗指标均优于设计值。
该工艺由四川金象化工集团组织开发,优化与组合了国内现有尿素工艺,具有投资省(与同期建设的CO2汽提法相比省30%),消耗低(吨尿素消耗蒸汽低至
该工艺对传统水溶液全循环法做了很多改进,如尿素合成采用液相换热合成塔,提高了CO2转化率,同时杜绝了尿素合成塔发生化学爆炸的可能;中压分解采用预精馏和组合加热方式,提高了中压分解率,减少了投资;中压回收采用低水碳比和多段吸收;氨冷凝采用蒸发式氨冷器;尾气采用精洗,提高了一甲液浓度,降低了消耗和避免了尾气爆炸;低压分解所需热量大部分由废热供给,低压吸收采用一步冷凝,提高了二甲液浓度和有利于系统水平衡,充分回收了中压分解气相热量,减轻了外冷器的负荷;采用多级蒸汽系统,合理使用热量,充分回收低位热;废水采用单塔处理,取消了回流;废热分别由分解系统回收,降低了消耗和投资。
该工艺不仅适用于不同规模的新装置建设,也适用于现有尿素装置的改造。